1 / 19

5 Brønnhendelser 2002-2006

5 Brønnhendelser 2002-2006. Bernt S. Aadnøy. Tilsyn. Shell Conoco-Phillips BP Norsk Hydro Statoil. Tilfelle 1: Brudd i 18-5/8 foringsrør. Tilfelle 1 forts. Hendelser: 18-5/8 foringsrør røk Brønnhode falt 44cm Lande-ring stoppet fall Vil nå se på faktorer som bidro.

andres
Download Presentation

5 Brønnhendelser 2002-2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 5 Brønnhendelser 2002-2006 Bernt S. Aadnøy

  2. Tilsyn • Shell • Conoco-Phillips • BP • Norsk Hydro • Statoil

  3. Tilfelle 1: Brudd i 18-5/8 foringsrør

  4. Tilfelle 1 forts. Hendelser: • 18-5/8 foringsrør røk • Brønnhode falt 44cm • Lande-ring stoppet fall • Vil nå se på faktorer som bidro

  5. Tilfelle 1 forts. -”Patch” -Vektfordeling -Sementhøyde -Sentrerings bolter -Korrosjon -Åpen port -Tidevann -”Buckling” av 13-3/8?

  6. Tilfelle 1 forts. • Vektfordeling i brønn (280 tonn totalt) • 18-5/8” bærende rør • Brudd overfører vekt til 13-3/8”

  7. Tilfelle 2:Brudd i rørhengere • Brudd i henger for 9-5/8” foringsrør • Brudd i henger for 5-1/2” produksjonsrør • Brudd i kjøreverktøy for 5-1/2” rør

  8. Tilfelle 2 forts. • Design av henger • Tidlig 1990 slankt design • Flyt og deformasjon

  9. Tilfelle 2 forts. • 9-5/8” henger for foringsrør • Opprinnelig 350 tonn • Oppgradert til 600 tonn • Ved brudd 430 tonn • Oppgradering godkjent men ikke OK • Tørr test (høy friksjon) • Flyt • 5-1/2” henger for produksjonsrør • Pakning montert skjevt • Overbelastet bolter

  10. Tilfelle 2, forts. • Kjøreverktøy for produksjonsrør • Røk på grunn av overbelastning • Manual fra leverandør ga feil dimensjons data • 280 tonn styrke • Beregnet 158 tonn på dimensjoner • Røk på 156 tonn • Oppsummering, Tilfelle 2: • Mindre gunstig design (lav vinkel) • Ukorrekt informasjon fra leverandør(oppgradering og manual) • Prosedyrer og kontroll

  11. Tilfelle 3: Brønnspark og tapt sirkulasjon • Fikk uventet tapt sirkulasjon i reservoar • Pumpet LCM, trippet borestreng • Fikk brønnspark, stengte BOP • Pumpet ”gunk pill”, plugget borestreng • Pumpet LCM ned annulus, perforerte borestreng • Øket vekt av boreslam, og fikk gradvis stabilisert brønnen

  12. Tilfelle 3 forts. • Brønndesign • Design og rør sterke nok • Design ikke oppdatert (feltet endres over tid) • Hadde annulustrykk på 1900 psi, mens test trykk var 1500 psi • Forbedre designvalg

  13. Tilfelle 3 forts. • Operasjon • Klassisk Kick/Loss • Vanskelig, men godt håndtert • ”Gunk” pille i oljebasert slam ny erfaring, forklarer grunn til plugging av borestreng • Brønn var åpen under brønnspark • Sidesteg • Antagelser • Designet for kick margin, ikke gass fylt brønn. • Brukte base olje for kollaps beregninger, men tømming av annulus er verre. • Forbedringer, brønndesign, prosedyrer, risk

  14. Tilfelle 4: Lekkasje i produksjonsrør • Små lekkasjer i undervannsbrønner • 7 oljebrønner • 4 gass injeksjonsbrønner • 3 oljeproduksjon / gassinjeksjon brønner • Mulige grunner • PBR innstallert i 2 kjøringer, skadet? • Ingen rørkollaps • Ikke målt korrosjon • Mulige aksjoner • Utvikle test program for lekkasjer • Skifte ventiler, pakninger,osv. • Ta ut PBR? • Endre trykkforhold (vekt av ”packer fluid”)

  15. Tillfelle 5: Kollaps av rør

  16. Tilfelle 5, forts. • 9-5/8” produksjonsforingsrør og 5-1/2” tubing kollapset på 740 m(start bygg vinkel) • Perforerte foringsrør for å blø av trykk • Operasjon utført med åpen brønn, gass på dekk. • Begge rør trukket i en operasjon og skiftet ut. • Brønn tilbake i produksjon

  17. Tilfelle 5 forts. • Årsaker: • Hadde problem med trykktest da brønnen var ny • Repeterte test mange ganger før godkjenning • Lekkasje i PBR? • Hvordan får vi kollapstrykk bak 9-5/8”? • Lekkasje fra reservoar? Hvordan? • Oppvarming under produksjon? • Hvorfor har vi gass og ikke væske?

  18. Tilfelle 5 forts. • Årsaker: • Usikkert hvordan trykket bak 9-5/8” oppsto. • Det var innstallert 9-5/8” L80 53.5 lb/ft rør • Ved ca. 740 m var en lengde med 47 lb/ft innstallert. • Kollaps 54.5 lb/ft = 456 bar • Kollaps 47 lb/ft = 328 bar

  19. Oppsummering • 5 forskjellige brønnproblemer presentert • Design • Prosedyrer • Uforutsette faktorer • Alle førte til redusert brønnintegritet • Utfordring for bransjen • Langtidseffekter? • Sjeldne men alvorlige hendelser? • Kompetanseheving? • QA?

More Related