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电力行业 NO X 减排核查核算要点解析. 环保厅总量处 2012 年 6 月 14 日. 主要内容. 一、 NO X 减排核查核算面临问题 二、低氮燃烧改造核查核算要求 三、脱硝减排核查核算要求 四、其他要求. 陕西省氮氧化物 09-11 年变化趋势. 4. 细化工程减排. 陕西省电力行业脱硝工程分布图. 5. 细化工程减排. 陕西省水泥行业脱硝工程分布图. 6. NOX 减排核算复杂性 — 生成途径.
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电力行业NOX减排核查核算要点解析 环保厅总量处 2012年6月14日
主要内容 • 一、NOX减排核查核算面临问题 • 二、低氮燃烧改造核查核算要求 • 三、脱硝减排核查核算要求 • 四、其他要求
细化工程减排 陕西省电力行业脱硝工程分布图 5
细化工程减排 陕西省水泥行业脱硝工程分布图 6
NOX减排核算复杂性—生成途径 • 热力型:空气中的氮气在高温下氧化而成,在温度足够高时,可占到NOX总量的20%以上(降低热风温度、烟气再循环、低过剩空气1.05-1.02燃烧) • 燃料型:燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而成的,占到NOX总量的60-80%以上,可高达90%(低氧—分级-空气-燃料-浓淡偏差) • 快速型:燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成的,生成量很少 • ——排放量难以用物料衡算法计算
改变燃料类型(前端) 低氮燃烧技术(中端) 空气分级燃烧; 燃料分级燃烧; 浓淡偏差燃烧; 烟气再循环; 减少空气预热 脱硝技术(末端) SCR SNCR SCR/SNCR联合脱除技术 NOX减排核算复杂性—控制措施
NOX排放量核算方法 • 按照对应的煤量、氮氧化物去除率、脱硝效率分段核算。 系数法
电力NOX减排核算面临的问题 • 什么情况下认定低氮燃烧改造效果(效率)? • 低氮燃烧改造削减率认定依据?怎么认定? • 低氮改造后日常运行操作不同产生的因素? • 脱硝机组如何分段核算排放量? • 低负荷烟温达不到催化剂要求情况下如何核算? • 脱硝中控系统建设要求? • 在线监测数据与DCS数据关系?
2011年全国电力脱硝建设情况 2011年各省已建脱硝机组装机容量及占总装机容量比例
2011年全国电力脱硝情况 • 2011年脱硝机组综合脱硝效率.综合脱硝效率在40%以下机组的装机容量约7786万千瓦,占脱硝装机容量的58%
减排核查发现存在的问题 第一,催化剂问题 • 催化剂层数少,有的仅安装一层 • 氨盐沉积和飞灰沉积造成催化剂的堵塞 • 催化剂磨损 • 催化剂中毒,催化剂活性降低(下一步关注重点) 第二,监测监控问题 • CEMS数据不准确(浓度、流量、氧含量等) • 安装位置不规范 • 没有定期比对和校验,标准气过期 • 测量仪表精确性不够(温度、喷氨流量等) • DCS参数不全(无喷氨量)、保存时间短、数据调阅速度慢
减排核查存在的问题 第三,脱硝设施管理、运行和维护不到位 • 早期安装的脱硝装置设有旁路,漏风现象 • 气氨是否连续供应,循环取样风机、蒸发器不连续运行,反应器温度、催化剂温度不正常 • NH3逃逸量过高,灰中氨味较大 第四,技术瓶颈 • 发电负荷低时,脱硝系统停止喷氨 • 催化剂再生问题 第五,人为弄虚作假 • 在CEMS上作假:人为设置量程、修改内部程序 • 修改DCS核心程序:改效率、改浓度 • 修改历史数据库记录
主要内容 • 一、NOX减排核查核算面临问题 • 二、低氮燃烧改造核查核算要求 • 三、脱硝减排核查核算要求 • 四、其他要求
降低NOx排放的首选技术是在煤粉燃烧过程中控制NOx的生成。用改变燃烧条件的方法来降低NOx的排放,统称为低NOx燃烧技术。降低NOx排放的首选技术是在煤粉燃烧过程中控制NOx的生成。用改变燃烧条件的方法来降低NOx的排放,统称为低NOx燃烧技术。 低氮燃烧技术 低NOx燃烧器控制NOx排放原理 A—贫氧挥发物析出;B—烟气回流区;C—NOx还原区;D—等温火焰面;E—二次风控制混合区;F—燃尽区
低氮燃烧技术 • 改变燃烧条件(低过量空气燃烧) • 空气分级燃烧; • 燃料分级燃烧; • 浓淡偏差燃烧; • 烟气再循环; • 减少空气预热 • 低过量空气燃烧的负面影响 • 会造成炉内CO浓度的急剧增加 • 增加飞灰含碳量 • 还原性气氛降低灰熔点,引起炉壁结渣与腐蚀 • 低负荷难以运行 ——平衡控制
认定范围 1、小改 [×] • 特点:燃烧器未改造,仅燃尽风(SOFA风)改造、二次风喷嘴改造 • 效果:高负荷情况下有一定效果,低负荷(70%以下)效果不明显 2、大改[√] • 特点:燃烧器改造,SOFA风改造,大风箱水冷套改造 • 效果:浓度明显变化 ——改造前后氮氧化物浓度需有显著变化
第3代 低氮技术发展 第2代 上海锅炉 第1代 低氮燃烧技术发展
低氮技术发展和煤种影响 上海锅炉NOX排放设计值(mg/m3) 2-3倍 ——挥发份高的烟煤是改造的首选;褐煤也很好降;这两种煤种改造技术成熟
炉型影响 • 四角切园改造效果最好,改造最多,浓度能降到200mg/m3左右; • 墙式旋流次之,同样的煤种四角切圆改造后浓度要比墙式低100mg/m3; • W火焰改造目前还未成功。
运行操作对NOX排放影响 • 配风; • 磨煤机组合(影响烟温); • 总风量; • 每台磨煤机负荷; ——操作会对NOX浓度产生30%影响 ——临时措施:调整煤种(接近设计煤种)、降低氧量临时性措施都可以降低NOX排放,但增加煤耗、降低效率(必须看长期效果)
低氮燃烧操作控制 开度 6台磨运行,SOFA风正常,配风优化前
低氮燃烧操作控制 300mg/m3左右
低氮燃烧操作控制 5台磨运行,SOFA风开大,配风优化后。 考虑安全性,磨煤机必须有余量,同时更多烧经济煤
低氮燃烧操作控制 200mg/m3以内 通过操作人员的不同控制,NOX浓度会有100mg/m3的变化幅度
排放浓度与负荷关系 理论上没有严格关系,实际操作中,低负荷时空气过剩系数大,NOX浓度高
排放浓度与负荷关系 负 荷 NOX浓度
低氮燃烧改造主要考核指标 锅炉效率、NOX浓度、CO浓度、减温温度、结渣、高温腐蚀等问题。 飞灰含碳量非常重要,飞灰比例不能发生大幅度变化,否则也不能保障稳定运行,这直接影响效率。 电厂观点:低氮燃烧与效率肯定没法兼顾,一般效率还是降低0.5%。核心还是在降低效率与NOX排放找平衡点。
低氮燃烧改造效率核定 • 认定依据(采用哪类数据) • 优先采用改造前后的在线监测数据进行确定 • 参考性能测试报告(理想工况下测试数据)、环保验收报告数据进行校核。 • 低氮燃烧改造前氮氧化物浓度取值不得高于按2010年污普动态更新填报的排污系数折算出的氮氧化物排放浓度,原则上不得高于锅炉出厂时设计最高氮氧化物排放浓度。
低氮燃烧改造效率核定 ——从严认定原则 • 采用长期数据; • 未建设脱硝设施,原则上效率不超过35%; • 建设脱硝设施后认定效率填平补齐; 原因:影响NOX排放浓度因素太多,除炉型外,有煤种、负荷、操作控制;低氮改造效率认定后很难再重新核定,而改造前NOX浓度以后无从获取。从趋势看,实际运行煤种会更偏离设计煤种。
低氮燃烧改造前 (2004年机组330MW2月份) (2004年机组330MW,1月份)
低氮燃烧改造前 (2004年机组330MW3月份)
低氮燃烧改造后 [2012年1月] (2004年机组330MW)
低氮燃烧改造后 [2012年5月] (2004年机组330MW)
低氮燃烧改造效率核定 • 改造前浓度基本为300mg/m3; • 改造后基本稳定在160mg/m3; • 污染源普查排污系数为5.82g/t煤(600mg/m3); 低氮改造NOX去除率=(300-160)/300=45% 在未建设脱硝设施前,低氮效率按35%认定.
注意事项 无实质性治理工程措施,仅改变锅炉燃烧状态(降低过剩空气系数、降低炉膛温度)和燃煤品质(如挥发分)的,不核算氮氧化物减排量 低氮燃烧改造机组,必须保存改造前在线监测历史数据,以此核定改造后的氮氧化物去除率
注意事项 性能测试报告只能作为参考,工矿良好情况下的结果。要看长期数据。与负荷、煤种有很大关系; 云南宣威,2011年进行低氮改造,性能测试270mg/m3,后来运行基本在400mg/m3左右; 上海外高侨改造,验收结果在350mg/m3左右,实际运行基本都在450/m3左右。 小机组改造效果差。
主要内容 • 一、NOX减排核查核算面临问题 • 二、低氮燃烧改造核查核算要求 • 三、脱硝减排核查核算要求 • 四、其他要求
脱硝主设备系统 燃煤机组SCR基本流程图 SCR反应区主要设备系统 • 烟道 • SCR反应器 • 催化剂 • 氨喷射系统 • 吹灰及控制系统 • 主支撑钢结构 • 检修起吊设施
脱硝减排核查内容 脱硝设施是否运行; 在线监测点位与准确度; 脱硝设施投运率和脱硝效率; 氨分析检测装置; 旁路挡板状态核查; 稀释风机运行情况; 运行记录和DCS数据。 ——脱硝设施运行逻辑判断
主要运行参数 • 核查方法:在线监测数据+DCS数据+脱硝运行记录 • 负荷与烟温; • A\B侧反应器CEMS测量参数:原烟气入口NOx浓度、含氧量、烟气流量等;净烟气出口NOx浓度、含氧量 • A\B侧反应器脱硝效率,A\B侧喷氨流量信号; • 稀释风机运行信号,加热器出口温度、稀释风机流量; • A\B侧反应器吹灰器运行信号(声波吹灰器压缩空气压力信号,蒸汽吹灰器蒸汽压力信号); • 蒸发器运行状态信号及运行温度、蒸发器加热器运行信号或蒸汽阀开关状态信号; • 氨罐液位、温度、压力等; • 旁路门开度信号(开关量信号“1”、模拟量信号“0”)
脱硝设施是否运行问题 入口烟温 吹灰器 烟气流量 入口浓度 出口浓度 稀释风机运行信号 喷氨流量
DCS曲线历史数据 机组负荷 省煤器出口温度 入口NOx浓度 喷氨量 出口NOx浓度
稀释风机电流 在脱硝正常投入的情况下,两台稀释风机至少有一台连续投入运行 气氨与稀释风量标态体积比应小于16%,通常设计按5%设计
旁路挡板状态 • 旁路挡板开/关信号测点:一般情况旁路挡板开关信号共设置有3个开信号和2个关信号。其中开信号是由执行器自身1个开信号和挡板外设的2个开信号组成(一般3取2)。关信号由执行器自身1个关闭和挡板外设的1个关信号组成(一般2取1)。 • DCS与现场实际开度对比检查 • 挡板的具体位置对比检查 • 脱硫侧烟气分析仪与脱硝出口烟气分析仪进行对比
在线监测点位与准确度 催化剂单元 锅炉 喷入NH3 脱硝系统入口 NOX、O2分析仪 催化剂阵列 催化反应器 脱硝系统出口 NOX、O2、NH3分析仪 空气加热器