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歡迎光臨

歡迎光臨. 王明燦 廠長. 簡報內容. 公司簡介 耗能狀況分析及能源管理組織運作 節能績優案例說明 結論. 公司簡介. 壹、工廠概況:. 正隆股份有限公司竹北廠成立於民國 62 年 8 月 21 日。 原為天隆造紙廠股份有限公司,於 93 年 11 月正式併入本公司,竹北工廠位於新竹縣竹北市大義里長青路二段 300 號,佔地 117,117 平方公尺,廠房面積 40,025 平方公尺 , 465 人。 本公司竹北廠主要從事高級文化用紙、塗佈卡紙及家庭用紙之生產與銷售。. ISO-9001. 品質管理系統. 品質管理系統. 全員參與 品質經營 顧客滿意.

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Presentation Transcript


  1. 歡迎光臨 王明燦 廠長

  2. 簡報內容 • 公司簡介 • 耗能狀況分析及能源管理組織運作 • 節能績優案例說明 • 結論

  3. 公司簡介

  4. 壹、工廠概況: 正隆股份有限公司竹北廠成立於民國62年8月21日。 原為天隆造紙廠股份有限公司,於93年11月正式併入本公司,竹北工廠位於新竹縣竹北市大義里長青路二段300號,佔地117,117平方公尺,廠房面積40,025平方公尺,465人。 本公司竹北廠主要從事高級文化用紙、塗佈卡紙及家庭用紙之生產與銷售。

  5. ISO-9001 品質管理系統 品質管理系統 全員參與 品質經營 顧客滿意 零不良 P 生 產 T 全 面 零故障 ISO-14001 OHSAS-18001 管 理 M 零污染 零災害 環境管理系統 安衛管理系統 全員參與 珍惜資源 保護環境 全員參與 安全至上 災害歸零 貳、管理系統:

  6. 參、主要產品: 為文化用紙、塗佈卡紙及家庭用紙三大類。 一、文化用紙產品: 道林紙、色道林紙、 印書紙、打字紙、赤 牛皮紙、單光牛皮紙 、條紋牛皮紙、色牛 皮紙、圖劃紙、影印 紙、再生影印紙、聖經紙。

  7. 二、塗佈卡紙產品: 銅西卡紙、白底銅版卡紙、灰底銅版卡紙 石膏板原紙、樸克牌 紙、藍芯樸克牌紙。

  8. 三、家庭用紙產品: 面紙、衛生紙、 紙餐巾、擦手紙 、吸水紙、廚房 紙巾。

  9. 肆、主要生產設備: 一、紙機規格: 11M/C 12M/C 13M/C 15M/C

  10. 伍.綠色生產鏈

  11. 能源管理組織與運作 春風舞人間 佳紙傳溫情

  12. 竹北廠能源管理組織 管理人員 職責:訂定節能目標 推行人員 職責:擬定及推動 節能計劃 執行人員 職責:執行節能計劃 及現場查核

  13. 節能委員會各工作執掌1-1 1主任委員: 1.1 整合能源管理工作之執行監督及決策,核定計劃與目標。 1.2 審核各製程單位產品能源耗用基準以及審查能源改善案之成效。 2執行秘書: 2.1 查核現場各單位能源使用狀況及統計分析和異常項目追蹤。 2.2 擬定全廠年度節能計劃及執行工作之績效追蹤。 2.3 宣導節能教育,並促使參與能源活動;安排每月節能檢討會議。 3.能源管理推行委員: 3.1 查核各設備之操作狀況,開出異常矯正單並追蹤限期的改善完成。 3.2 於節能會議中提報該查核狀況,並推動節能各項作業。 4.能源管理查核人員: 4.1 查核現場各單位異常能源使用狀況及建議改善案例。

  14. 鍋爐 電力(台電.發電設備.風力發電) 空氣壓縮機 用汽設備 用電設備 空調設備 照明、儀控用氣 能源管理示意圖 能源供應端 能源使用端 輸送介面 ? • LOSS項目為何? • LOSS途徑為何? • 損失量多大? • 有無達成預期節能效果? LOSS1 LOSS2 LOSS3 ….. LOSS1 LOSS2 LOSS3 ….. LOSS1 LOSS2 LOSS3 …..

  15. 節能階段性任務 (1) 第一階段:日常操作管理之強化--- 與TPM活動結合--- (1)污染源:漏氣.漏蒸汽.漏電.漏油.漏水    (2)檢點基準:如馬達異常振動.異音.溫度 異常 (3)污染源清除:排除污染源 (4)照明改善:不必要.過多.過亮之照明

  16. 節能階段性任務(2) 第二階段:小規模製程改善 第三階段:能源最有效之利用,製程最適化 (1)設備合理化: 設計合理化安裝合理化運轉合理化維護合理化 (2)製程改善 (3)廢料回收   (4)避免浪費

  17. 研擬節能計畫之準則 • 現狀掌握 • 能源使用狀態 • 能源平衡圖 • 能源使用量與設備推移圖 • 能源轉換設備效率的調查 • 能源使用設備效率的調查 • 弱點設備的找出 • 弱點設備的問題點找出 設定目標 (1)目標是未來業務發展方向的指標亦即節能的成果 (2)根據預測及過去實績設立目標 (3)目標要簡單、明確可行 (4)設目標時間讓部屬參與 • 基本整備 • 問題點的復原 與改善 • 掌握初期成果 • 改善問題解析 • 造成損失造成問題解析 • 設定改善進度 • 包括人、$、工作之時間進度表 改善課題訂定 (1)達成目標的課題 (2)訂出井井有條的工作程序 (3)明確、具體可行 改善對策 再發防止的做法 予以標準化 效果/效益確認 (1)節省金額 (2)生產能力提升 編預算 (1)有效運用可用資源 (2)設立績效標準考核尺度

  18. 能源耗用狀況分析 春風舞人間 佳紙傳溫情

  19. 95年節約能源(抑低二氧化碳排放)成效:

  20. 中.長期節能改善項目表

  21. 案例一 造紙一部 真空系統改善案 鄭徽勳 副理

  22. 氣水分離  氣水不分離 X 紙 匹 抄紙網 1.汽水分離桶 真空抽吸 去除紙匹水份 真空泵浦用於紙機之說明 輕負載 重負載 ~ A ~ A 水回收 排出水氣 排出水氣   2.汽水分離抽送泵 真空泵浦 真空泵浦 輕鬆好自在 吃力不討好

  23. 改善前缺失 造紙一部共有19台真空泵浦(11M/C 5台、 12M/C 6台、 13M/C 8台),長期以來存在以下之問題點,致使效率低。 問題點: 一、無汽水分離桶裝置。(11台) 二、老舊設計無自動排水設備。(5台) 三、真空泵浦效率不彰。(7台)

  24. 現況分析:老舊設計無自動排水設備,導致桶槽積水(共5桶)現況分析:老舊設計無自動排水設備,導致桶槽積水(共5桶)

  25. 改善對策 1、增設汽水分離桶。 2、修改排水管,加裝汽水分離 泵浦。 3、真空泵浦效率調整,效率低 於80%以下則需進行整修或汰 換。

  26. 改善對策一: 改善前 改善後 無汽水分離桶 新設汽水分離桶

  27. 改善對策二:

  28. 改善案例圖示 增設汽水分離桶及抽送泵

  29. 改善前後負載比較表11M/C 負載高 改 善 前 改 善 後 效果:抽吸刮水板真空泵降32A,伏轆抽吸泵停用,毛布抽吸降5A,1P壓水轆下抽吸箱降24A,揭紙轆抽吸箱電流上升19A。共降低132A。

  30. 11M/C改善後效益 • 抽吸刮水板真空泵(VP-1):75HP 440V 滿載102A • 1HP=102/75=1.36A 負載降32,32/1.36 = 省下23.5HP b.伏轆抽吸泵(VP-2):125HP 440V 90A 1HP=90/125=0.72A 無負載,省下125HP c.毛布抽吸箱:125HP 440V 130A 1HP=130/125=1.04A 負載降5,5/1.04 = 省下4.8HP d.1P壓水轆下抽吸箱:100HP 440V 135A 1HP=135/100=1.35A 負載降24,24/1.35 = 省下17.8HP e.揭紙轆抽吸箱:125HP 440V 94A 1HP=94/125=0.752A 負載升19,19/0.752 = 增加25.2HP 共節省動力145.9HP,多了四台5HP之汽水分離泵20HP 共降低145.9 - 4*5 = 125.9HP

  31. 改善前後負載比較表12MC 改善前 改 善 後 效果:上網之後段抽吸泵(VP-1)電流不變,網抽吸轆(VP-2) 降25A,1P壓水轆低壓(VP-3)降6A,1P壓水轆高區(VP-4)降6A,2P毛毯抽吸箱真空泵(VP-5) 停用,1P毛毯抽吸箱真空泵(VP-6) 電流不變。共降低94A。

  32. 12M/C改善後效益 1.網抽吸轆真空泵(VP-2):100HP 440V 106A 1HP=106/100=1.06A 負載降25A,25/1.06 = 省下23.6HP 2.1P壓水轆低壓區真空泵(VP-3):100HP 440V 96A 1HP=96/100=0.96A 負載降5,6/0.96 = 省下6.25HP 3.1P壓水轆高區真空泵(VP-4):100HP 440V 106A 1HP=106/100=1.06A 負載降6,6/1.06 = 省下5.7HP 4.2P毛毯抽吸箱真空泵(VP-5):50HP 440V 57A 1HP=57/50=1.14A 無負載,省50HP 共節省動力85.55HP,多了六台5HP之汽水分離泵,故共省下 85.55 - 6*5 = 55.55HP

  33. 13M/C現況調查及討論 過載 九德松益於2005.11.05之實測值 效率不彰

  34. 13M/C 改善後之流程圖 綠色部分為預增設之氣水分離桶及泵與管路修改之部分 紅色部分為預新購入之真空泵 桔色部分為預整修之真空泵

  35. 13M/C 改善後節省效益 • 可節省的馬力數可降低負載比例(10~20%) 整修四台以降低負載20%計約可節省80HP, 其餘四台以降低負載10%計約可節省38.5HP, 另停用一台﹝#3﹞真空泵浦100HP 共降低約219HP 汽水分離泵需使用5HP*8個=40 HP,故可節省179 HP

  36. 改善成果 真空改善案完成後: 11號機每年節省費用 1,517,764元﹝151.7萬﹞ 12號機每年節省費用 668,349元﹝66.8萬﹞ 13號機每年節省費用 2,153,636元﹝215.3萬﹞ 合計造紙一部真空系統案完成後每年節省費用: 4,339,749元/年 【433.9萬元】 減少CO2排放量=1,497噸/年

  37. 案例二 造紙一部 降低脫墨漿用汽量改善案 侯武雄 副課長

  38. 選題理由 1、國內製漿每噸漿耗用蒸氣與本廠每噸脫墨 漿耗用蒸汽比較(資料來源:中技社.2003) 2、每回收1噸廢紙,約可減少10棵高4m*胸徑16cm 的林木被採伐。 3、雖然脫墨漿在耗能上是有利於純漿,但還有 降低耗能的努力空間。

  39. 降低脫墨漿單位蒸汽用量 (改善前) 93年度每噸脫墨漿使用0.65噸蒸汽

  40. 現況分析 問題點: 一、脫墨漿污點多,用量無法提升。 二、加熱漿料濃度4~5%用汽量高。 對策: 一、於94年04月增設熱分散系統,投資金額 約1,500萬,將脫墨漿污點微細化,以提 高品質增加再生漿產量。 二、將漿料脫水使其濃度提升至25~30%左 右,再經密封式加熱;於出口端再稀釋 至4~5%濃度入後段製程漿槽。

  41. 熱分散系統流程 脫水至 25~30% 密封式加熱

  42. 改善前 改善後 傳統加熱法 (漿料濃度4~5%) 熱分散機加熱器 (漿料濃度25~30%) 溫度表 蒸汽 加熱管 蒸汽 加熱管 開放式漿槽

  43. 效果確認一 改善前脫墨漿平均 月產量838噸 改善後脫墨漿平均 月產量1088噸 改善後 改善前

  44. 效果確認二 改善前蒸汽平均 用量0.65噸 改善後蒸汽平均 用量0.49噸 改善後 改善前

  45. 效益分析一 • 改善後脫墨漿產量及使用率提升30%。 • 改善後每月增加250噸之脫墨漿替代純木漿,每年可減少3,000噸木漿之使用。 • 每年可節省物料費用:1,800萬元。 • 每年可多回收綠色資源4,285噸廢紙。 • 每年可減少42,850棵林木被採伐。 • 每年可減少因製漿所產生之CO2的排放量3000噸*0.216噸CO2 *(6.90-0.65)噸蒸汽 =4,050噸/年

  46. 效益分析二 • 每噸脫墨漿蒸汽用量由0.65噸降至0.49噸,降低24.6% • 自94.05~95.04節省耗用蒸汽量 13059.2噸(脫墨漿產量)*(0.65-0.49)噸蒸汽 =2,089.47噸/年 • 節省耗用蒸汽費用 2089.47噸*770元/噸 =1,608,891元/年 • 減少CO2的排放量:2,089.47噸*0.216=451.32噸/年

  47. 案例三 造紙二部 衛生紙機去污機停用改善案 吳文禎 經理

  48. 節能主題說明 降低15M/C用電成本 選題理由: 一、15M/C為家庭用紙抄紙機,所使用的 原料為純木漿,原料的乾淨度相當高 ,在製程中的淨漿設備,應該可以考 慮停用。 二、藉由管理面的加強,是否可以取代設 備的機能,以降低用電量。

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