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船の低温排熱を活用して発電

船の低温排熱を活用して発電. ~港湾内の環境保全を目指した 内航船舶用排熱回収システムの開発~. 講演内容. 1.研究プロジェクトの概要 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 3.排熱回収システムの性能特性 4.実海域におけるフィールド試験 5.排熱回収システムの実用化検討 6.まとめ. (独)海上技術安全研究所 平田 宏一 (株) e スター 赤澤 輝行,坂口 諭  東 海運(株) 井上 敏彦,飯田 光利. 1.研究プロジェクトの概要. 開発コンセプト. ● 必要最小限の電力を貯蔵する。 ●設置スペースが小さい。 ●既存船への設置が可能である。.

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船の低温排熱を活用して発電

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Presentation Transcript


  1. 船の低温排熱を活用して発電 ~港湾内の環境保全を目指した内航船舶用排熱回収システムの開発~ 講演内容 1.研究プロジェクトの概要 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 3.排熱回収システムの性能特性 4.実海域におけるフィールド試験 5.排熱回収システムの実用化検討 6.まとめ (独)海上技術安全研究所 平田 宏一 (株)eスター 赤澤 輝行,坂口 諭  東 海運(株) 井上 敏彦,飯田 光利

  2. 1.研究プロジェクトの概要 開発コンセプト ●必要最小限の電力を貯蔵する。 ●設置スペースが小さい。 ●既存船への設置が可能である。 ★2 kWで2日間の蓄電 ★10 kW×10時間の利用

  3. ●研究実施体制(平成17~19年度) (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 基礎的研究推進制度 「港湾内の環境保全を目指した内航船舶用排熱回収システムの開発」 (独)海上技術安全研究所 課題名:「排熱回収システムの基本設計と総合評価」 ・排熱回収システムの基本設計と性能評価 (株)eスター(松下電器社内ベンチャー) • 課題名:「排熱回収用スターリングエンジンの開発」 • スターリングエンジンの開発と排熱回収用熱交換器に関する研究 東 海運(株) • 課題名:「運航実態の評価並びに実海域における実証実験」 • 運航実態の調査並びに評価

  4. 2.排熱利用スターリングエンジンの開発 スターリングエンジン 加熱と冷却を繰り返す外燃機関 2つのピストンと熱交換器で連続的な運転をさせている。 実用的な性能を得るために,高圧ヘリウムまたは水素を使用する。

  5. ●多段式スターリングエンジンの開発経緯 H17年度 システム設計 実験用エンジン 1号機開発 H18年度 実験用エンジン 2号機開発 H19年度 実験用エンジン 3号機開発 制御システム開発 多段式スターリングエンジンのイメージ 実海域フィールド試験

  6. ●実験用スターリングエンジン1号機 仕様および目標性能 実験用スターリングエンジン(1号機)

  7. ●高性能化のためのエンジン構造 ●低温な熱源で作動させるために銅製ヒータを採用。(ただし,腐食対策が必要) ●無潤滑ピストンシールを保護するための直動機構。 銅製ヒータ(φ6×t1.0×64本) スコッチ・ヨーク機構

  8. ●実験用スターリングエンジン2号機 ●1号機の運転結果を踏まえて熱損失の低減を図った形状とした(基本構造に変更なし)。

  9. ●熱損失低減のためのエンジン構造 ●再生器内の圧力損失を50%低減(200W→100W)。 ●再生器ハウジングの薄肉化による熱伝導損失低減。 再生器ハウジングの強度解析結果

  10. ●実験用スターリングエンジン3号機 基本設計指針 ●作動空間の主要寸法は2号機と同じとし,ヒータ形状は変更しない。 ●低コスト化のために,機構部の基準面を変更(クランクケースの簡略化)。 ●フランジ部のボルト寸法・本数の見直し(メンテナンス性向上)。

  11. ●低コスト化のためのエンジン構造 ベースフランジ クランクブロック スコッチ・ヨーク機構 溶接式クランクケース ●クランクブロックは将来的に鋳物(アルミダイキャスト)をイメージした形状。 ●溶接構造とし,精度(垂直度,位置精度)が必要なのは2箇所。

  12. ●排熱利用スターリングエンジン

  13. ●制御システムの開発 ●排ガスの流量・温度の変動。 ●バッテリ充電終了時等の負荷変動。 ●バッテリ充電ラインとは別に制御回路(抵抗)を取り付ける。 排熱利用スターリングエンジンの制御システム【概念図】

  14. ●制御システム ●スターリングエンジンの回転数を自動制御して,安全に充電するシステムを開発。

  15. 3.排熱回収システムの性能特性 ディーゼルエンジン仕様 ディーゼルエンジン 実験条件 ●ディーゼルエンジンの回転数を420 rpm一定として,負荷を変化させて,排ガス温度を調整。 ●スターリングエンジンは上流から1100,1000,950 rpmで運転。

  16. ●発電出力 ●排ガス温度400℃において,2号機の発電出力は560W。 ●排ガス温度400℃において,全発電出力は1.3kW。

  17. ●熱効率 ●エンジン効率(取り入れた熱量に対する発電出力の割合)は6~8%。 ●排熱回収率(全排ガス熱量に対する発電出力の割合)は1.5%程度。

  18. 4.実海域におけるフィールド試験 セメント専用船『パシフィックシーガル』

  19. ●実海域におけるフィールド試験

  20. ●船舶への搭載 ディーゼルエンジン仕様

  21. ●フィールド試験(東京-函館航路) ●排ガス温度は330~370℃。 ●最高発電出力は700W程度。 ●充電量は530W程度。 ●約36時間の連続運転。 ●田子の浦ー大船渡航路にて,制御システムの動作確認。 ●大船渡-東京航路にて,最高発電出力900W。

  22. 5.排熱回収システムの実用化検討 実験用スターリングエンジンの運転時間(H20.5.24現在) ●3号機 陸上にて耐久試験中 単位:時間

  23. ●実用化のための技術課題 ●熱交換器の腐食対策,長寿命化 ●エンジンの耐久性能 フィールド試験終了後のヒータ 振動による配管の破損 ●多段式エンジンの最適化 ●安全性を踏まえたシステム開発 ●長期に安定したシールの開発 ●船舶の電力需要とのマッチング

  24. ●実用化のための開発フローチャート ●適切な目標設定,出力・コスト・寸法のバランスが取れたエンジン開発が重要である。 ●普及させるためには,導入コストと経済性のバランスを考える必要がある。 ●排熱回収電力を有効に利用できる電気推進船に適用。 ●量産による低コストかが期待できる陸上施設への適用。

  25. 6.まとめ • 内航船舶の運航実態や蓄電池技術について調査結果に基づき,排熱回収システムの基本設計を行った。 • 高性能化や低コスト化を考慮し,低温排熱で作動する3台の排熱利用スターリングエンジンを完成させた。 • 3台のスターリングエンジンを多段に配置し,400℃のディーゼルエンジン排ガスにより加熱することで,最大発電出力1.3kWを回収した。 • フィールド試験により36時間の連続発電運転を行うとともに,発電・充電から船内電力供給にまでの実証を行った。 • スターリングエンジン1号機~3号機は延べ3500時間程度の運転を行っており,エンジンの信頼性を高めるとともに,多くの知見が得られた。

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